Авиакатастрофа Як-40 Тюменского УГА близ Ханты-Мансийска
· Дата авиакатастрофы: 17.05.1986 г.
· Время авиакатастрофы: 17:57
· Страна авиакатастрофы: СССР
· Место авиакатастрофы: Тюменская область, ХМАО, 19 км северо-западнее аэропорта Ханты-Мансийск
· Марка самолета: Як-40
· Регистрация воздушного судна: СССР87928
· Название авиационной компании: Аэрофлот (СССР)
· Подразделение: Тюменское УГА, Ханты-Мансийский ОАО
Хронология событий:
Экипаж в 15:36 мск проводил взлет для исполнения посадки и контрольного полета по кругу. Экипаж после взлета попросил о наборе эшелона 7800 м, что не отвечало цели контрольного полета по заявлению ПДО. Экипаж в 15:48 доложил о занятии эшелона 6000 м и запросил разрешить исполнение задания за 5 минут на данной высоте. На высоте 6000 м было исполнено пару координированных левых виражей, имеющих крен от 25 градусов до 50 градусов и правых виражей с креном 60 градусов с вертикальными перегрузками, которые не превышают 2 ед., почти без потери высоты. Режим двигателей был равным на трех двигателях (91 процент). Приборная скорость была 380-390 км/ч. Самолет в 15:56:56 был выведен в полет без крена из левого виража с перегрузкой 1,5 ед. благодаря плавному взятию штурвала «на себя», уменьшая скорость до 360 км/ч.
Самолет в 15:57:10 резким отклонением руля направления (8 градусов) и элеронов (8,5 градусов) и был переведен в правое энергичное вращение с угловой скоростью 12-12,5 градусов за секунды. Спустя 8 секунд самолет после ввода в правое вращение был в перевернутом полете и, если штурвал был «на себя» взят (руль высоты на 3-5 градусов), стартовало снижение с увеличением поступательной и вертикальной скоростей. Режим работы всех трех двигателей при достижении скорости 470 км/ч синхронно был уменьшен до 73 процентов. После переворота на 360 градусов (спустя 21 сек. после ввода во вращение) рулем направления и элеронами самолет вывели из вращения. При выводе из снижения самолета (потеря высоты 1500 м с вертикальной скоростью до 100 м/с) спустя 3 секунды, при достижении вертикальной перегрузки 5,25 ед и скорости 620 км/ч. состоялось разрушение левой консоли крыла от нерасчетной разовой нагрузки (в согласии с РЛЭ Як-40 наибольшая эксплуатационная нагрузка 3,4 ед., наибольшая приборная скорость 500 км/ч). Левая отделившаяся консоль крыла ударилась в переднюю кромку киля, в итоге произошло его разрушение по нервюрам 3-7 с отделением в последующем киля наряду со стабилизатором, рулем направления и рулем высоты от самолета. Самолет потерял управляемость, вошел в беспорядочное падение и обрушился на землю в 19 км в пойме реки Обь с азимутом 20 градусов от КТА. В течение беспорядочного падения самолета отделились средние и корневые секции закрылков и была сорвана частично обшивка правой плоскости крыла. Обломки были разбросаны 2,5 км. Самолет был найден с воздуха 18.05.в 06:00 мск.
Данные о потерпевших:
· Всего на борту было 5 человек: 5 членов экипажа. Всего погибло 5 человек: 5 членов экипажа.
Детали авиакатастрофы:
· Этап полета: полет по кругу
· Выявленные причины авиакатастрофы: ошибка экипажа
Данные о самолете:
· Марка самолета: Як-40
· ID самолета: СССР87928
· Страна, в которой регистрировалось воздушное судно: СССР
· Дата производства воздушного судна: 1977
· Заводской номер самолета:: 9741955
Данные о рейсе:
· Тип рейса: Облет ВС
· Авиационная компания: Аэрофлот (СССР)
· Подразделение: Тюменское УГА, Ханты-Мансийский ОАО
· Страна, в которой регистрировалась авиационная компания: СССР
· Летел из: Ханты-Мансийск
· Летел в: Ханты-Мансийск
· Первоначальный пункт: Ханты-Мансийск
· Окончательный пункт: Ханты-Мансийск
Дополнительные данные:
Данные об экипаже:
· КВС Сергей Анатольевич Хомяков
· второй пилот Игорь Юрьевич Лалетин
· бортмеханик Павел Агапович Вешкурцев
· инженер В.В. Набоких
· авиатехник П.А. Орлов